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振動輸送機翻板(bǎn)故障的分析及改進 |
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振動輸送機翻板容易損壞,在運動分析的基礎上指出(chū)疲勞失效是造成翻板損壞的主要原因,對翻板設計中應注意的幾個問題進行有益探索。 振動輸(shū)送機具有結構簡單、運行可(kě)靠、效率高、噪聲低、維修方便、壽命長等優點,在輕工、醫藥(yào)、電子(zǐ)等行業(yè)獲得廣泛應用。占財政收入10%的(de)煙草(cǎo)製造業大量使(shǐ)用槽(cáo)式(shì)振動輸送機(簡(jiǎn)稱振槽)來輸送物料、篩選雜物、鬆散(sàn)物料、穩定流量(liàng)。通過在振槽底部開口並加氣動(dòng)裝翻板裝置,振槽還用於完成工藝流程切換或不合格品的剔除。 由於工藝流(liú)量由(yóu)5000kg/h調整(zhěng)到8000kg/h,振槽底部0.3×0.54m的開口不能順暢(chàng)落料,維修工將開口擴(kuò)為0.425×0.54m並更換了新(xīn)翻板,試車運行基本正(zhèng)常,煙絲落料順(shùn)利,振槽運行時雖有輕(qīng)微聲響但未引起足夠(gòu)重視。設備維修後投入運行不到10天,振槽翻板的(de)輕(qīng)微(wēi)聲響(xiǎng)變為強(qiáng)烈(liè)的(de)噠噠聲,開口處煙(yān)沫泄漏(lòu)量增多(duō),停車檢查,發現翻板兩側產生了兩條0.06—0.07m長(zhǎng)的裂縫,若非及時發現可(kě)能造成嚴重(chóng)停產事故。 1.問(wèn)題分析 振槽結構為COMAS搖杆式,搖杆互相平行,搖(yáo)杆繞(rào)焊接於機架上的軸擺動,搖杆(gǎn)上部鉸(jiǎo)接振槽槽體,下部懸平衡配重。振槽采用電機驅動的曲柄連(lián)杆(gǎn)機構激振。翻板與槽體通過合頁連接,使得翻板能(néng)夠(gòu)開啟和關(guān)閉槽體上的落(luò)料洞口,合頁兩麵則鉚接固定於翻板或槽體落料洞口邊緣;翻板的啟閉則(zé)由電磁閥自(zì)動(dòng)或手動切換(huàn),通過控製氣缸杆的收縮與(yǔ)伸展實現。為增加翻板剛性、分散受力,翻板背麵與氣缸杆鉸接處加焊(hàn)了截麵30×30mm的方鋼做加強筋,氣(qì)缸鉸(jiǎo)座用螺(luó)栓固定在(zài)槽體(tǐ)底部,翻板與氣缸隨槽(cáo)體運動。槽體向前(左)加速時,關閉的翻板由於慣性有繞合頁順時(shí)針(向下)旋轉打開(kāi)的(de)趨勢,若氣缸杆的推力不足,翻板跟槽體此時不能同步,翻板相對槽體轉(zhuǎn)動並使落料洞口產生縫隙,從而出現(xiàn)翻板關閉不嚴、造(zào)成泄(xiè)露(lù);槽體加速向後(右)時,由於翻板和槽體碰(pèng)撞產(chǎn)生振動和發出噪聲。振槽運行過程,翻板和(hé)槽(cáo)體反複脫(tuō)離、碰撞、變形,周期性(xìng)的交變應力使翻(fān)板薄弱處(chù)產生疲勞裂縫,短時間內出現(xiàn)了疲勞失效、損壞(huài)。 2.改進方(fāng)法 要解(jiě)決氣缸推力不足導致的翻板疲勞損壞,可采取(qǔ)提高係統壓(yā)力(lì)、加大缸徑、改變推杆方向增(zēng)加力臂等措施。提(tí)高壓空係統壓力、加大(dà)缸徑存在費用高、不經(jīng)濟的缺點,而改變推杆方向則簡便易行。設計時不僅考慮翻板質(zhì)量,氣缸、推杆(gǎn)等附(fù)件和物料質量(liàng)也必須計算在(zài)內。維修時翻板增加的質(zhì)量不大,隻需改變推杆和翻板(bǎn)夾角使其對翻板的轉(zhuǎn)動力矩(jǔ)足以克服翻板及其新增的慣性(xìng)力矩,就會避免翻板的疲勞損壞。(圖/文www.changrong-jx.com) |
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