5000t/d生產線生料製備采用(yòng)RMR57/28/555立磨。在試生產期間,常常出現(xiàn)因操作不當引起循(xún)環(huán)鬥式提(tí)升機電流過高,導致鬥式提升機壓死、磨(mó)機跳停的現象,不(bú)但給現(xiàn)場人員增加了較大的工(gōng)作量,也影響了生產。經過操作員的(de)不(bú)斷總結和實踐,目前形成了一套行之有效的中控處理措施(shī),有效避免了此類現象的發生。
存在問題外循環鬥式提升機型號為:NSE300×33350,輸送能力為450t/h,電動機功率為(wéi)75kW,額定電流為140A,報警值為150A。在實際生產中,常常會因原料突然變化、來料不穩等原因,使(shǐ)磨況發生了改變,造成外循(xún)環物料多,導致提升機電流高。在生產初期,通常采用的操作(zuò)方法是迅速減少喂料(liào)量,同時加大研磨壓力,適(shì)當降低選粉機(jī)轉速,讓盡量(liàng)多的細粉隨氣體排出磨外,減(jiǎn)少磨內物料量,從而降低外循環物料量。但在實際操作中(zhōng)發現,此種操作方(fāng)法調整時間過長,大量的物料來不(bú)及排出磨外,最終(zhōng)將循環鬥式提升機壓(yā)死。由於該提升機與磨機(jī)是連鎖關係(xì),提升機跳停後磨機同樣會停機。
改進措施通(tōng)過摸索和實踐發現,當循環鬥式提升機電流達到臨界值(zhí)140A,甚至達(dá)到報警值150A時,迅速采取以下措施,可有效避免循環鬥式提升機的壓死。
解決措施如下:
(1)急停(tíng)入(rù)磨皮帶,禁止物料入磨(mó)。
(2)迅速降低研磨壓力,使物料在磨盤上暫時形成較厚的料層,使進行外循環(huán)鬥(dòu)式提升機的物料銳減。
(3)適當降低選粉機轉速,使磨內(nèi)細粉盡快排出磨外(選粉機轉速不宜過(guò)低,以防生料細度過粗)。
(4)當循環鬥式提升機(jī)電(diàn)流有(yǒu)下降趨勢(shì),並降至140A左(zuǒ)右(yòu)時,可以減少料量至200—300t/h,開啟入磨皮帶喂料,調整磨況至穩定狀態,再進行正常操作。
經過實踐(jiàn)證明,此(cǐ)種操作(zuò)方法簡單易行,可在(zài)較短時間內迅速降低外循環物料量,有效避免了因(yīn)外循環物料量(liàng)大造成循環鬥式提升機壓(yā)死、磨機跳停的現象,對磨機的長(zhǎng)期(qī)運行起到了至關重要的作用,從而保(bǎo)證了回轉窯的(de)正常供料,也大大降低了生料粉磨(mó)係統電耗。(圖/文www.changrong-jx.com)
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